Czyszczenie online zapobiega przestojom w produkcji NHT
Kontekst
Zachodnioeuropejska rafineria doświadczała poważnych problemów związanych z zalewaniem kolumny debutanizera w instalacji hydrorafinacji benzyny ciężkiej (NHT). Analiza przyczyn źródłowych wykazała obecność dużych ilości utworzonego chlorku amonu i soli wodorosiarczkowych. Podczas gdy siarkowodór pochodzi z procesu hydrorafinacji, głównym źródłem chlorków w tym przypadku były gazy odlotowe, odprowadzane z debiutanizera reformingu. Sole amonowe osadzały się na górnej sekcji debiutanizera NHT z powodu niskiej temperatury i braku wystarczającej ilości wody. Podnoszone pokrywy wanien zaworowych w górnej sekcji debutanizera nie działały już prawidłowo, powodując zalanie i wysoki poziom C5 w C4 zaobserwowano spadek separacji (produkcja poza specyfikacją). Produkcja pary przez dolne reboilery debutanizera musiała zostać zatrzymana, ponieważ zwiększyło to problemy z zalewaniem. Wysokie ciśnienie pary izomeratu Reid i znaczna redukcja przepustowości o około 10m3/h były dodatkowymi wadami.
Wcześniej NHT była wyłączana na 1-2 dni, wykonując mycie wodą z wyłączeniem jednostki reformera i jednostki izomeryzacji. Ponieważ mycie wodą nie usuwało wtedy wszystkich soli, takiej sytuacji należy unikać ze względu na straty produkcyjne i znaczne dodatkowe koszty dla zewnętrznej firmy czyszczącej.
Cele
- Nie są wymagane wyłączenia NHT, reformera i jednostki izomeryzacji.
- Sprzątanie online bez dodatkowych kosztów wynajmu zewnętrznej firmy sprzątającej.
- Produkcja poza specyfikacją podczas czyszczenia online.
- Przywrócenie sytuacji operacyjnej do stanu pierwotnego.
- Bezpieczna i płynna praca instalacji.
Technologia Kurita:


